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凉水塔钢结构腐蚀原因
石化公司供水系统循环水凉水塔,能够降低循环冷却水的温度,以达到重新送入工艺设备进行冷却的目的,是石油化工生产过程中不可缺少的一个部份。凉水塔的结构型式无论是恒流干湿式、逆流式或是其它的结构形式,内部都有大量的钢结构。这些钢结构长期在高湿度和受水冲击下工作,存在严重的腐蚀,所以必须采用防蚀隔离层。防腐蚀隔离层的好与坏直接影响钢结构的使用寿命。但是在新建的凉水塔往往存在防腐蚀涂层选择不合理,金属表面处理级别低,出现新投用的凉水塔钢结构使用1 年左右防腐蚀涂层失去作用,金属结构遭到腐蚀,凉水塔的使用寿命缩短的现象。
1 腐蚀情况
         大庆石化公司化肥厂2003年6月新改造的恒流干湿式凉水塔,内部钢结构已全部更新,钢结构总重为250吨,防腐蚀层采用环氧涂料。该钢结构在2005年6月检修时检查发现防腐蚀漆膜大部分已经破损没有使用价值。
钢结构部分出现腐蚀,特别是焊道附近金属腐蚀比较厉害,锈蚀层有2~3mm 厚。锈蚀层下面有较多的像黄豆粒、米粒大小不一的点蚀坑,原来的金属表面已经见不到。有部分金属护栏的扁钢在焊道部位断开。没有开裂
的防腐蚀层表面发粉,表面上看树脂含量很少。采用划格器检查,发现被划开的防腐蚀层,发脆已没有使用价值。被划开的防腐蚀层下的金属已经被腐蚀,有1mm左右的锈蚀层。这说明防腐蚀层气孔比较多。对整体钢结
构的防腐蚀层检查上看早已没有使用价值。
         另外,炼油厂三循逆流式凉水塔为2003年7月进行改造,钢结构采用环氧磁漆(固化剂为胺类),两道底漆,三道面漆进行防腐蚀。底面处理达到Sa2.5级。运行3个月左右,防腐蚀层出现发软、起鼓、脱层现象,起不到
防腐蚀作用。
2 腐蚀原因分析
2.1 防腐蚀涂层的损坏
         化肥厂凉水塔钢结构防腐蚀层损坏。首先是金属表面处理不当。因为当时所实施的工艺为人工机械除锈达到St3 级,与所选的环氧涂料进行配套,没有达到涂料要求的附着力。因为环氧涂料本身要求与金属表面结合
必须达到机械喷砂除锈Sa2.5级。所以从现场涂料脱层的现象看,没有达到要求的附着力。二是所选的涂料树脂含量低,从现场漆膜看干固的防护层树脂含量少而其它填料过多,产生较多粉化颗粒。这样涂层易存在较多的
气孔,水分子及其它杂质容易渗透涂层引起金属表面腐蚀。炼油厂凉水塔钢结构防腐蚀层损坏。虽然防腐蚀涂层已经固化2 个多月,但是使用后遇水防腐蚀涂层发生损坏。所选用的是环氧涂料,酮亚胺为固化剂[1]共三道,
期望耐用10 年以上。表面喷砂至Sa2.5 级,施工时温度正常,为15~25℃,涂装后固化时间最长2 个月。使用后不到1 个月漆膜起泡。原因为:酮亚胺实质上是用酮封闭的多元胺,与空气中潮气接触后析出多元胺及酮,
多元胺再与环氧树脂固化。该漆经刷后,漆膜表面与水汽反应而固化,阻滞漆膜丙酮充分挥发,残留的酮有一定的水溶性,引起渗透压使漆膜起泡。这说明所选的配套固化剂不适合在这一环境下使用。
 
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